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中鋁鄭研院智除“有機物”破解氧化鋁生產(chǎn)難題

2022年01月06日 16:33 3405次瀏覽 來源:   分類: 科技創(chuàng)新

近年來,隨著我國氧化鋁工業(yè)快速發(fā)展,我國的鋁土礦資源量日漸匱乏。在采用品位較低的國內(nèi)鋁土礦的同時,不得不大量使用進口礦。但是二者不同程度存在腐殖質(zhì)等有機物含量過高的問題。當(dāng)溶出過程中溶液中的腐殖質(zhì)等有機物含量達(dá)到一定程度后,會對氧化鋁生產(chǎn)過程產(chǎn)生嚴(yán)重危害。如何有效解決腐殖質(zhì)等有機物的脫除問題,實現(xiàn)鋁土礦的經(jīng)濟高效利用,成為困擾我國氧化鋁企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的難題。

致力創(chuàng)新解難題

    中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司(簡稱鄭州研究院)作為中鋁技術(shù)研發(fā)中心,始終以科技創(chuàng)新服務(wù)國家戰(zhàn)略和引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為首要責(zé)任,未雨綢繆,面對難題,主動擔(dān)當(dāng)。“中鋁股份氧化鋁生產(chǎn)提質(zhì)降耗技術(shù)研究及推廣項目,就是我們?yōu)榻鉀Q氧化鋁生產(chǎn)過程中存在的問題,盡可能為企業(yè)提質(zhì)、降耗、增效而及時提出的重大研發(fā)與推廣科技專項。”鄭州研究院總經(jīng)理陳開斌自豪地說。面對氧化鋁生產(chǎn)過程中逐漸出現(xiàn)的有機物影響生產(chǎn)的問題,陳開斌2020年初要求以楊會賓博士為主的研發(fā)團隊,主動開展氧化鋁生產(chǎn)流程中溶液凈化及腐殖質(zhì)等有機物脫除技術(shù)攻關(guān)。

楊會賓研發(fā)團隊立即著手根據(jù)國內(nèi)多數(shù)氧化鋁企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合豐富的研究經(jīng)驗,創(chuàng)新性的提出了化學(xué)綜合與吸附的技術(shù)路線。從實驗室基礎(chǔ)研究開始,結(jié)合氧化鋁生產(chǎn)流程中不同的溶液,用不同的物質(zhì)進行不斷地配比、實驗、檢驗,優(yōu)中選優(yōu),優(yōu)化再創(chuàng)新,以查找最佳的配比結(jié)果。那段時間,他們常常加班加點,有時忙到凌晨,最終功夫不負(fù)有心人,通過努力,他們相繼攻克了材質(zhì)、計量、正負(fù)電子配對等一系列技術(shù)難題,而且通過反復(fù)試驗,成功研發(fā)了鋁酸鈉溶液脫除劑。經(jīng)過市場調(diào)研,借助有關(guān)設(shè)備技術(shù)人員的經(jīng)驗,研發(fā)了脫除劑加注設(shè)備,具備了解決拜耳法工藝過程中脫除有機物的技術(shù)和裝備能力。

推廣應(yīng)用不畏難

    2020年6月,山西某企業(yè)由于使用國內(nèi)礦石混加幾內(nèi)亞、印尼、所羅門群島、澳大利亞等多種礦石,氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)消化不良,有機物在流程中積累多,導(dǎo)致分解系統(tǒng)泡沫嚴(yán)重,立盤系統(tǒng)過料困難,過液量嚴(yán)重不足,氧化鋁產(chǎn)能大幅下降,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。

得知這一情況后,楊會賓帶領(lǐng)團隊迅速趕赴現(xiàn)場。通過對礦石和流程內(nèi)有機物進行精確檢驗分析,火速開展了有機物脫除劑與該廠鋁酸鈉溶液的適應(yīng)性實驗室研究,并結(jié)合實際對脫除劑進行了優(yōu)化調(diào)整。

在企業(yè)的大力配合和支持下,于2020年7月底到9月中旬開展了脫除劑工業(yè)試驗。試驗期間,團隊克服了重重困難,不僅改良了脫除劑加注設(shè)備,而且相繼驗證了不同礦石采用不同脫除劑的效果,以及加注位置、加注量不同對系統(tǒng)的影響。研究結(jié)果表明,有機脫除劑使得鋁酸鈉精液吸光度降低幅度超過20%、有機碳降低了9.89%;溶出液有機碳降低了6.61%,分解母液有機碳降低了8.82%,外排赤泥有機碳增加超過30%,系統(tǒng)泡沫問題得到有效控制,每天約排出4噸草酸鈉。實驗結(jié)束后脫除劑加注隨系統(tǒng)正常運行,系統(tǒng)立盤過料問題解決,生產(chǎn)恢復(fù)正常。這也成為了保障2021年企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運行的重要手段。同時,他們還為企業(yè)建立了溶液中草酸鈉的化學(xué)檢測方法和消泡劑量化評價方法,為企業(yè)及時了解系統(tǒng)草酸鈉濃度、選擇消泡劑提供了技術(shù)支撐。

據(jù)初步測算,流程中使用脫除劑后,2020年為該企業(yè)創(chuàng)效760多萬元,預(yù)期年創(chuàng)效可達(dá)2200多萬元。

通力合作求雙贏

    2021年下半年,貴州某企業(yè)采用高硫高碳鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁時,流程內(nèi)有機物持續(xù)升高,影響正常生產(chǎn)。在該企業(yè)的求助下,鄭州研究院研發(fā)團隊通過綜合研判制定方案,在其生產(chǎn)系統(tǒng)開展了為期一個多月的流程除雜凈化工業(yè)試驗。試驗期間精液的吸光度和草酸鈉濃度持續(xù)下降,系統(tǒng)運行平穩(wěn),同樣取得了滿意的效果和良好的經(jīng)濟效益,經(jīng)企業(yè)估算,年經(jīng)濟效益達(dá)2000萬元。

為解決廣西某企業(yè)有機物嚴(yán)重影響氧化鋁生產(chǎn)的問題,研發(fā)團隊在用時一個月進行單系列生產(chǎn)線脫除試驗的基礎(chǔ)上,從2021年9月份開始進行全部5個系列的腐殖質(zhì)等有機物脫除工業(yè)試驗。

工業(yè)試驗過程中,有機物脫除技術(shù)團隊基本常駐企業(yè)配合開展試驗。由于該地濕熱多雨,團隊成員在現(xiàn)場需要帶兩套工作服,晴天一身汗,雨天一身泥。有時試驗數(shù)據(jù)出點異常,團隊成員在沒有任何遮擋的分解槽槽頂一待就是一天,工作服全部濕透,皮膚曬得黝黑。廠里的工人取笑說:你們看著都像廣西人了。時逢疫情嚴(yán)峻,人員不能流動。試驗現(xiàn)場的人員得不到輪換,一待就是一個多月,難以照顧到家庭和孩子。“我的孩子今年參加高考,他希望我陪同考試,但當(dāng)時試驗正緊張進行,現(xiàn)場工作任務(wù)繁多,確實走不開。我只能在電話中再三叮囑,給予關(guān)心。”楊會賓充滿愧疚地說。在廣西某企業(yè)的精誠協(xié)作與積極配合下,工業(yè)試驗得以順利進行,目前已取得積極成果。項目團隊正持續(xù)努力,切實解決其腐殖質(zhì)等有機物高的問題,確保其氧化鋁生產(chǎn)能夠順利進行。

以技術(shù)為氧化鋁企業(yè)解決生產(chǎn)難題、提質(zhì)增效,中鋁鄭州研究院氧化鋁技術(shù)研發(fā)團隊一直在路上,一直在努力。

(楊建民)

責(zé)任編輯:楊凈茹

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