科技降碳是我們共同的使命
2019年12月10日 10:0 1862次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 科技創(chuàng)新
——中鋁鄭州研究院技術(shù)創(chuàng)新推動鋁工業(yè)綠色發(fā)展
建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計,關(guān)系人民福祉,關(guān)乎民族未來。中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司(以下簡稱鄭州研究院)作為全國唯一輕金屬大型科研機(jī)構(gòu),不忘初心、牢記使命,以綠色低碳、生態(tài)環(huán)保為己任,堅持創(chuàng)新是實現(xiàn)低碳發(fā)展的動力源,以技術(shù)創(chuàng)新推動鋁工業(yè)綠色發(fā)展。
鄭州研究院員工河南省勞動模范陳開斌和他的年輕團(tuán)隊長期致力于鋁用炭陽極生產(chǎn)技術(shù)研發(fā),特別是針對鋁用炭陽極焙燒過程,通過提質(zhì)節(jié)能型焙燒爐結(jié)構(gòu)創(chuàng)新優(yōu)化設(shè)計、焙燒爐提質(zhì)節(jié)能測試診斷技術(shù)開發(fā)、焙燒爐提質(zhì)節(jié)能運行技術(shù)研發(fā)等,形成了鋁用炭陽極焙燒爐提質(zhì)節(jié)能綜合技術(shù)。2017年該技術(shù)經(jīng)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會評價,達(dá)到國際先進(jìn)水平。
理論到實踐 實現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能
焙燒是鋁用炭陽極生產(chǎn)的主要過程,對陽極生產(chǎn)能耗和質(zhì)量影響極大。焙燒爐爐體龐大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,焙燒的各項工藝參數(shù)處于周期性變化過程,工程設(shè)計、筑爐材料、工藝操作、爐況變化都對焙燒能耗和陽極質(zhì)量產(chǎn)生直接的影響。陳開斌團(tuán)隊擁有多年在外生產(chǎn)運營的經(jīng)驗,在運營中發(fā)現(xiàn)了改善焙燒過程,可以達(dá)到提質(zhì)節(jié)能的效果,但發(fā)現(xiàn)這是一個系統(tǒng)的技術(shù),難度較大。面對困難,陳開斌說:“萬事開頭難,我們要做鋁工業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者,就要有不怕困難,敢于挑重?fù)?dān),要有敢為人先的精神。”陳開斌帶領(lǐng)近10名研究生,以實施大型化為目標(biāo),開展了焙燒爐大型化的理論可行性研究,從實驗室做起,到擴(kuò)大試驗,再到工業(yè)試驗,經(jīng)過5年的研究,開發(fā)了焙燒爐大型化技術(shù)、新型保溫密封結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、可調(diào)節(jié)聯(lián)通火道等新技術(shù)和新產(chǎn)品,焙燒爐節(jié)能水平大幅度提高。為了提高焙燒爐綜合熱利用效率,實現(xiàn)大產(chǎn)能、低能耗、高質(zhì)量、低投資的目標(biāo),開發(fā)了焙燒爐“三多一大一高”(多系統(tǒng)、多爐室、多料箱、大容量、高填充率)總體結(jié)構(gòu),將焙燒爐實際填充率提高到61%,降低了耐火材料用量15%~20%,起到了可觀的節(jié)能效果。
采用新材料 實現(xiàn)保溫節(jié)能
技術(shù)團(tuán)隊雖然在焙燒爐大型化方面取得了突破,但并不滿足于取得的成績,在項目階段的總結(jié)會上,大家討論認(rèn)為加強(qiáng)爐體保溫性能是下一個重點攻關(guān)項目,保溫性能的提高是有效的節(jié)能途徑,符合企業(yè)節(jié)省費用的需求,也符合資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù),形成綠色低碳的發(fā)展方式。對于一直從事冶金方向研究的團(tuán)隊而言,新材料的研究是一個“新科目”,查閱文獻(xiàn),請教專家成為了每一個成員的日常工作,對待碰到的新名詞,做到理會透徹為止。10名研發(fā)人員,500多個日日夜夜,1000多次試驗,數(shù)萬個數(shù)據(jù),功夫不負(fù)有心人,終于創(chuàng)新性開發(fā)出包括新型可調(diào)節(jié)負(fù)壓連通火道、新型保溫爐面預(yù)制塊、新型高性能耐火材料和保溫材料等系列新技術(shù)產(chǎn)品。其中新型可調(diào)節(jié)負(fù)壓連通火道結(jié)構(gòu)首次通過特殊結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了連通火道分至各火道負(fù)壓可調(diào)節(jié),并在國內(nèi)首次采用了含鋯耐火纖維預(yù)制模塊保溫材料,耐火保溫結(jié)構(gòu)采用預(yù)制耐火含鋯纖維模塊,現(xiàn)場錨固組裝,高溫工作面內(nèi)襯采用先進(jìn)陶瓷耐火涂層,解決了連通火道需熱量大,保溫不佳的問題。
研發(fā)診斷技術(shù) 實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能
在研發(fā)實踐過程中,困難接踵而來,解決了設(shè)備和材料的問題,焙燒過程中的參數(shù)成了項目進(jìn)展中的又一攔路虎。項目團(tuán)隊研究了焙燒過程中溫度及其分布規(guī)律,做出焙燒曲線,根據(jù)焙燒曲線“兩頭快,中間慢”的原則,以及揮發(fā)分中不同成分充分燃燒的溫度要求,診斷分析焙燒爐在焙燒過程中溫度運行狀況和揮發(fā)分燃燒情況。采用自主開發(fā)的對焙燒過程溫度分布、效果量化、煙氣特性測試等多手段共用的焙燒爐綜合測試技術(shù),實現(xiàn)了對火道料箱內(nèi)溫度場變化和分布的科學(xué)評判。新的技術(shù)需要新的量化評價方法,團(tuán)隊又研制了測定用標(biāo)準(zhǔn)樣品(國家標(biāo)樣B04-3308-2016),實現(xiàn)了對焙燒效果準(zhǔn)確評價,也為研判是否存在焙燒過度或不足及保證整體焙燒效果,提升焙燒陽極品質(zhì)提供了依據(jù)。為長期運行狀態(tài)下提升陽極質(zhì)量、降低焙燒能耗提供了技術(shù)支撐。
推廣新技術(shù) 節(jié)能效果斐然
經(jīng)過研發(fā)團(tuán)隊8年的孕育-生產(chǎn)-培護(hù),鋁用炭陽極焙燒爐提質(zhì)節(jié)能綜合技術(shù)已逐漸成長、成熟,開始走出家門,走向車間。2015年該技術(shù)在山東某合金材料有限公司焙燒爐大修改造工程中推廣應(yīng)用。項目團(tuán)隊的每個人都非常興奮,面對60度以上的爐面高溫,每個人都汗流浹背,仍每天24小時“釘”在現(xiàn)場,從沒有任何抱怨,在推廣應(yīng)用的3個月里,大家團(tuán)結(jié)一致,“5+2”,白加黑,沒有一個人休息過周末,想家人了,通過微信視頻,與家人聊聊天。大家每天監(jiān)測著火道和料箱動態(tài)溫度,得到5萬多個數(shù)據(jù),通過分析,制定合理的措施,提出20余條優(yōu)化措施,為焙燒過程提質(zhì)降本,成功工業(yè)應(yīng)用夯實了基礎(chǔ)。天道酬勤,節(jié)能效果斐然。改造后的焙燒爐噸炭塊焙燒天然氣平均消耗降低到54.12Nm3,較改造前降低了43.1%。制品一級品率年平均達(dá)到57.8%,較改造前提高了16.4個百分點。在赤壁某炭素制品有限公司焙燒爐推廣后,2017年天然氣平均單耗49.3Nm3/t,較改造前降低了45.6%。制品一級品率年平均達(dá)到66%,較搬遷改造前提高了26個百分點。
焙燒爐提質(zhì)節(jié)能綜合技術(shù)的開發(fā)與推廣,降低了焙燒過程天然氣的消耗,符合鋁用炭素行業(yè)全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念。天然氣能耗的降低,在節(jié)約化石資源減少企業(yè)成本同時,減少了碳排放。該技術(shù)應(yīng)用以來,僅山東和湖北兩家企業(yè)共計節(jié)省天然氣2300萬NM3,共計折合減少碳排放4.82萬噸。
鄭州研究院圍繞“產(chǎn)業(yè)升級與節(jié)能降碳”不斷創(chuàng)新,探求綠色、低碳的鋁工業(yè)發(fā)展之路,始終堅持科技降碳,我們一直在路上?。铌唬?/p>
責(zé)任編輯:李幼玲
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