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銅陵有色一項目獲中國化工學(xué)會“優(yōu)質(zhì)工程”稱號

推動制硫酸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步

2019年10月21日 9:48 9871次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

日前,銅陵有色集團(tuán)公司“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸項目在第39屆中國硫酸技術(shù)年會上獲中國化工學(xué)會無機酸堿鹽專委會(硫與硫酸)、全國硫與硫酸工業(yè)信息總站聯(lián)合頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)工程”獎牌。

銅陵有色“雙閃”工程“4+1”非衡態(tài)高濃度SO2轉(zhuǎn)化制酸項目擁有自主發(fā)明專利《SO2的非衡態(tài)高濃度兩次轉(zhuǎn)化制硫酸方法》,從2012年在銅陵有色金冠銅業(yè)分公司投產(chǎn)至今,運行情況良好,硫酸產(chǎn)品電單耗降低40%,制酸尾氣排放煙氣量和SO2量減少35%。

該項目高濃度轉(zhuǎn)化技術(shù),實現(xiàn)了濃度15%~18%的SO2煙氣不采用任何稀釋措施,可直接全部進(jìn)入轉(zhuǎn)化器一層觸媒進(jìn)行轉(zhuǎn)化,且SO2總轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.96%,顯著降低了SO2排放量,提高了資源利用效率。與常規(guī)轉(zhuǎn)化工藝相比,采用非衡態(tài)高濃度兩次轉(zhuǎn)化工藝,使進(jìn)入制酸裝置的煙氣量降低約20%~40%,設(shè)備投資減少約15%~20%,能耗降低約15%~30%,中溫余熱回收產(chǎn)生的蒸汽量提高約20%~50%。

該項目研究成果利用簡短的工藝流程,攻克解決了高濃度SO2煙氣直接轉(zhuǎn)化而觸媒不超溫的行業(yè)難題,形成了自主知識產(chǎn)權(quán),打破了國外公司的技術(shù)壟斷,并獲得了2017年安徽省發(fā)明專利金獎。該項目對煙氣制硫酸行業(yè)具有重大示范作用,并已在易門銅業(yè)有限公司制酸改造項目、中國鋁業(yè)東南銅業(yè)有限公司銅冶煉項目、廣西南國銅業(yè)有限公司銅冶煉項目成功應(yīng)用,推動了制硫酸行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

責(zé)任編輯:付宇

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