連城分公司成型上料分料控制改造取得實效
2017年12月21日 10:16 2336次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 科技創(chuàng)新
本報訊 近日,中國鋁業(yè)連城分公司為從根本上解決炭素二廠成型區(qū)域上料系統(tǒng)故障率高的難題,實施了“上料系統(tǒng)分料控制技術改造”,通過這一項目的實施,不僅提高了設備運行效率,更大幅降低了員工的勞動強度,得到大家的一致稱贊。
該公司實施的“上料系統(tǒng)分料控制技術改造項目”被技術人員俗稱為“三通溜子改造”。據項目實施人員介紹,上料系統(tǒng)的料管在“三通溜子”處內置的分料翻板及與之相關的附屬管道所組成的分料裝置,其作用是通過改變翻板所在的位置,使得不同顆粒大小的物料通過管道進入相應的料倉,完成成型區(qū)域陽極炭塊生產所用原料的分料作用,是成型區(qū)域上料系統(tǒng)運行的關鍵部位。
據了解,過去“三通溜子”內的分料翻板一直采用的是“電動液壓推桿式驅動”,在實際操作過程中經常出現翻板到位感應開關信號不靈敏、翻板卡料引起感應片不能到位動作等現象,造成電機頻繁燒毀,導致備件更換頻繁,維修費用增多,并且當備件緊缺,電動液壓推桿設備停運時,生產員工需從成型區(qū)域高樓部三樓上到七樓,進行手動操作翻板完成上料作業(yè),有時一名員在一個班最多的時候要往返五、六次之多,額外增加了員工的勞動強度。
今年10月份,該公司炭素二廠組織技術人員開展了自主技術改造工作。經充分論證,決定將“電動液壓推桿式驅動控制”改為“氣缸驅動式控制”,結合區(qū)域現有的生產實際,安裝了改造所需的壓縮空氣管路,并對原有的電氣控制回路進行了利舊改造。改造中,在不影響生產系統(tǒng)正常運行的前提下,技術人員加班加點,利用生產間隙進行現場施工與調試, 11月初,完成全部技術改造。目前,設備運行狀況良好。
(郭沛宇 吳彥寧)
責任編輯:李幼玲
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