中鋁山西分公司第一氧化鋁廠技術(shù)指標實現(xiàn)多項突破
2015年04月14日 13:22 1767次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 科技創(chuàng)新
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營在于技術(shù)支撐,企業(yè)發(fā)展和潛力在于技術(shù)指標不斷優(yōu)化和突破。企業(yè)在市場中的競爭,本身就是成本和質(zhì)量競爭,而成本和質(zhì)量控制,卻是整個生產(chǎn)過程中各項技術(shù)指標的控制。尤其是像串聯(lián)法氧化鋁冶煉這樣的大工業(yè)生產(chǎn),單是生產(chǎn)過程大工序序就十二個,生產(chǎn)過程中大小指標就有100多個。這些指標控制效果和過程,不但中鋁山西分公司提產(chǎn)降耗的效益在其過程中,三年本質(zhì)脫困的信心和決心也在其過程中體現(xiàn)。但近幾年來,在鋁土礦低品位經(jīng)常在5.0左右生產(chǎn)中,多數(shù)指標處于很難優(yōu)化、很難突破的狀態(tài)。
“在現(xiàn)有物料、經(jīng)營狀態(tài)和市場形勢依然嚴峻情況下,要實現(xiàn)本質(zhì)脫困目標,必須有技術(shù)指標突破的效益支撐和管理上的突破。”該廠廠長王素剛,根據(jù)22年調(diào)度山西分公司生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗和氧化鋁冶煉的豐富理論知識做出了真知灼見的斷定。
中鋁山西分公司第一氧化鋁廠,是集燒結(jié)法和拜耳法于一體的創(chuàng)新串聯(lián)法生產(chǎn)工藝,指標控制和調(diào)整相對單一拜耳法生產(chǎn)工藝流程增加了很大難度。2014年,該廠將生產(chǎn)過程技術(shù)指標控制、優(yōu)化和突破,作為提產(chǎn)降耗的重中之重,通過流程改造、責任擔當、操作革新、管理突破,一舉實現(xiàn)了兩大系統(tǒng)濃度指標穩(wěn)步提升,重點質(zhì)量指標-45μm粒度大幅優(yōu)化。種分槽固含、一粗AO濃度、精液Nk濃度、循環(huán)效率 分解率等幾項指標持續(xù)優(yōu)化,且實現(xiàn)了2015年連續(xù)三個月再突破。
一粗AO濃度是燒結(jié)法提產(chǎn)的關(guān)鍵指標,根據(jù)創(chuàng)新串聯(lián)新工藝要求,熟料A/S需控制在1.6,對一粗AO濃度提高造成了很大影響。為此,企業(yè)進行了多項技術(shù)試驗和攻關(guān),摸索出了一套鮮有的工藝技術(shù)和操作方法:一是自2014年下半年以來,堅持熟料配方優(yōu)化和低溫燒結(jié)試驗。在提高熟料配方合格率基礎(chǔ)上,探索低A/S條件下最佳配方,為一粗AO濃度提高奠定基礎(chǔ)。組織嘗試熟料窯低溫燒結(jié)試驗并取得了成功,去年三季度至今大大降低了低A/S燒結(jié)下的熟料硬度,打破了制約一粗AO濃度提高的瓶頸;二是通過調(diào)整溶出磨系統(tǒng)工藝條件提高一粗AO濃度。三是全力推進快速分離系統(tǒng)達標達產(chǎn),加快燒結(jié)法粗液打回流流程投用。在熟料A/S從2010年1.83降至2014年1.65情況下,一粗AO濃度反從2010年的109.8g/l提升到了2014年的110.23g/l,且實現(xiàn)了2015年三個月分別完成113.65 g/l 、116.22 g/l和118.3 g/l逐月攀升。
種分槽固含是氧化鋁生產(chǎn)分解工序的重要技術(shù)條件之一,是保證種分分解的基礎(chǔ),固含高低直接影響著分解率、循環(huán)效率,且近年來市場對產(chǎn)品粒度指標的苛刻要求,也對分解條件控制有著更高要求。該廠從抓重點分解條件——種分槽固含抓起來提高分解率,同時促進砂狀指標控制和優(yōu)化,也為分廠下步將燒結(jié)法種分槽退出生產(chǎn),進一步降低氧化鋁生產(chǎn)電耗汽耗奠定基礎(chǔ)
但種分槽固含在現(xiàn)有生產(chǎn)條件下提高和突破,卻不是輕易而舉的事情,可謂困難重重:一是加大種分槽運行負荷,對種分槽攪拌及配套電機、減速機穩(wěn)定運行,影響大且增加故障頻率,不利于種分槽穩(wěn)定運行;二是立盤濾液產(chǎn)能降低,不利于蒸發(fā)原液供應;三是種子混合槽負荷加重,易發(fā)生沉槽事故;四是物料混勻難度加大,影響種子泵輸送性能。
如何解決這些困難?該廠以敢于擔當敢于負責的作為,打破常規(guī)進行技改,開拓創(chuàng)新進行流程改造嘗試。針對種分槽運行負荷加大這一核心難題,年初調(diào)研時廠長王素剛當即決定:對其進行降低負荷試驗改造,將原有的四層種分槽攪拌,去掉最上層漿葉,并于第二天實施,且運行效果尤為理想;同時對立盤過濾機技術(shù)改造,以解決濾液產(chǎn)能低、晶種攪拌槽難以混勻問題;增加DCS控制系統(tǒng),利用儀器進行數(shù)據(jù)操作監(jiān)控,以穩(wěn)定晶種槽液位、避免晶種槽沉槽事故,且降低了晶種槽負荷,保障了物料外送。通過以上措施實施,種分槽固含由2014年2月份的 650g/l提高至今的780g/l以上,實現(xiàn)了山西分公司有史以來種分槽固含的重大突破。
精液NK指標是氧化鋁拜耳法生產(chǎn)系統(tǒng)一項尤為重要的濃度指標,關(guān)系到后續(xù)指標原液濃度、蒸發(fā)效率和母液濃度、產(chǎn)品粒度及質(zhì)量,且決定下道工序蒸發(fā)系統(tǒng)負荷大小和蒸發(fā)汽耗。由于精液NK濃度降低,增大蒸發(fā)工序蒸水量,從而增加汽耗,經(jīng)核算精液NK濃度每降低1g/l,每小時增加蒸水量7噸,消耗新蒸汽約2.3噸,每月多消耗蒸汽費用約14萬元;反之每提高1g/l,年節(jié)約蒸汽費用160余萬元。因此,也是個非??捎^的經(jīng)濟技術(shù)指標,2015年該廠將此指標納入“五個一”降本增效五百萬元工程。
但隨著礦石A/S持續(xù)降低,沉降槽泥量大、沉速差、泥層經(jīng)常在高位運行的現(xiàn)象,成為制約拜耳法系統(tǒng)提產(chǎn)的瓶頸。為保沉降槽通過能力,不得已增大洗液量,被迫犧牲了精液NK濃度指標。該指標似乎在157 g/l位置到了極限,長達3年一直在 152— 157 g/l之間徘徊。為解決這一突出矛盾,2014年該廠作為一個突破點,做出了全面科學分析判斷,在對葉濾濾餅、過濾濾液、沉降及溶出污水等工藝流程技改的同時,新增了一條粗液回流流程,有效緩解了生產(chǎn)通過和指標控制突出矛盾。根據(jù)來料沉速、稀釋度及粗液指標情況,強化指標預判意識,精確調(diào)整、均衡洗液加入量、熱水流量,做到控制前置、預判在先;針對洗滌槽料位,在一洗、二洗間采取差位梯度最佳科學控制,有效杜絕了洗滌槽料位高返洗液導致的精液NK 濃度偏低;對葉濾濾餅及過濾濾液運行實施數(shù)據(jù)監(jiān)測,通過各工序科學優(yōu)化和加強,較好地解決了沉降槽通過能力和指標控制矛盾,不但消除了提產(chǎn)瓶頸,也提升了濃度指標。精液NK濃度,由2014年元月份152.23g/l逐步提高到161g/l,并取得了2015年逐月提升至163.33 g/l的好成績,創(chuàng)造性地實現(xiàn)了指標突破和降耗雙向增效。(孫俊英)
責任編輯:李幼玲
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