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中鋁山西分公司工藝技術(shù)流程實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)優(yōu)化

2015年01月19日 8:35 4889次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)   作者:


     2014年,是中國(guó)鋁業(yè)山西分公司實(shí)現(xiàn)三年本質(zhì)脫困目標(biāo)的第二年,是承上啟下極其關(guān)鍵的一年。作為山西分公司生產(chǎn)主體的第一氧化鋁廠,是山西分公司脫困目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要單位,該廠在抓好日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定的同時(shí),技術(shù)管理人員及技術(shù)骨干著力鉆研流程優(yōu)化、流程工藝潛力挖潛和技改創(chuàng)新。一年來,該廠相繼對(duì)堿洗系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、物料流程、水系統(tǒng)、余熱利用等10多個(gè)工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行了技術(shù)更新改造,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能、創(chuàng)效和流程優(yōu)化的同步提升,并為2015年山西分公司提產(chǎn)降耗提供了支持。
堿洗系統(tǒng)流程優(yōu)化。主要是對(duì)堿洗流程做進(jìn)一步理順,減少?gòu)U堿對(duì)生產(chǎn)指標(biāo)的影響。以前,燒結(jié)法系統(tǒng)粗液管堿洗后的堿液,都是直接排入粗液系統(tǒng),造成粗液ak技術(shù)指標(biāo)短時(shí)間嚴(yán)重超標(biāo),不但影響精液ak指標(biāo)的穩(wěn)定,而且造成分解制度的破壞,甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量;拜耳法系統(tǒng)堿洗后的堿液,則匯入赤泥過濾工序,進(jìn)入末次洗滌沉降系統(tǒng),影響洗滌效果、降低赤泥過濾機(jī)的效率,同時(shí)影響拜耳法赤泥到燒結(jié)法系統(tǒng)配料。
優(yōu)化流程后,兩大系統(tǒng)堿洗后的堿液,經(jīng)沉淀后直接送蒸發(fā),徹底理順了清洗堿液的去向。改造后,拜耳法系統(tǒng)指標(biāo)得到了大幅度提高,精液ak由1.52降到了1.51,產(chǎn)品質(zhì)量也在四季度得到了明顯好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了節(jié)約資源和提高質(zhì)量的兩好效果。
供風(fēng)系統(tǒng)改造。經(jīng)過歷時(shí)一個(gè)多月的認(rèn)真排查和深入研究,該廠相繼對(duì)蒸發(fā)壓酸流程、燒成窯、沉降等多個(gè)用風(fēng)工序進(jìn)行了改造優(yōu)化。對(duì)蒸發(fā)壓酸高壓風(fēng)流程進(jìn)行改造,提高風(fēng)管等級(jí),重新鋪設(shè)個(gè)別風(fēng)管,使每次酸洗需要加開空壓機(jī)的行為成為歷史,有效節(jié)約了風(fēng)資源。經(jīng)測(cè)算,僅此一項(xiàng),每次酸洗可節(jié)約電費(fèi)4000余元;對(duì)燒成窯和沉降用風(fēng),經(jīng)過全面排查和科學(xué)論證,更換了更為科學(xué)的管道直徑、長(zhǎng)度,有效提高了風(fēng)壓和用風(fēng)效率。沉降系統(tǒng),由于洗滌工序所用的風(fēng),是風(fēng)系統(tǒng)的末端,空壓機(jī)不論如何耗電提風(fēng)量,其效果均不理想,經(jīng)過研究,該廠采取切斷洗滌用風(fēng)的方式,并利用小型空壓機(jī)代替高壓風(fēng),不但解決了該工序清理用風(fēng)問題,還有效降低了電耗和風(fēng)耗;對(duì)焙燒系統(tǒng)高壓用風(fēng),以最大限度節(jié)約能源的方式,對(duì)部分用風(fēng)部位進(jìn)行封堵與更換,有效提高了用風(fēng)利用率。
物料流程優(yōu)化。氧化鋁生產(chǎn)的整個(gè)過程就是一個(gè)物料流轉(zhuǎn)的過程,節(jié)能降耗的潛能在物料流轉(zhuǎn)中,增效的潛力也在物料流轉(zhuǎn)中,幾十個(gè)工序、一百多個(gè)大小指標(biāo)都在物料的流轉(zhuǎn)中進(jìn)行。
該廠把物料流程優(yōu)化作為整體流程優(yōu)化的重中之重。一年來,相繼完成了精制濾餅改進(jìn)稀釋后槽、溶出污水由沉降一洗改三洗、赤泥過濾濾液由二洗改三洗等多個(gè)工序,使物料流程得到了多環(huán)節(jié)優(yōu)化,有效減少了系統(tǒng)指標(biāo)波動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅精制工序流程改造,就使系統(tǒng)濃度提高了2~3g/l,每月可節(jié)約蒸汽26萬元。
對(duì)五蒸發(fā)兩組真空泵實(shí)施互為備用,有效改善了蒸發(fā)真空度低的問題;對(duì)焙燒4#平盤由一次洗滌改為二次洗滌;用反推法嚴(yán)密測(cè)算原料磨下料量,同步對(duì)配料溜槽進(jìn)行加高,解決了生料漿流動(dòng)性差的難題;修訂了配料比例,指導(dǎo)原料磨下料更具科學(xué)性,有效解決了生料漿水分高、C/S低等不利因素的影響,為降低熟料煤耗、提高熟料凈溶等奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);針對(duì)燒結(jié)法粗液打回流環(huán)節(jié)制約提產(chǎn)工序的問題,實(shí)施專題項(xiàng)目改造,經(jīng)過幾個(gè)月的研究、施工、試運(yùn)行,優(yōu)化后燒結(jié)法粗液濃度提高了10~20g/l,不但緩解了燒結(jié)法提產(chǎn)后粗液合流的難題,也為提高新老系統(tǒng)精液濃度以及降低附損做出了積極的努力。僅此一項(xiàng)可降低汽耗4000多噸,年可節(jié)約費(fèi)用300余萬元;對(duì)分解旋流器加母液流程的優(yōu)化,降低了進(jìn)入旋流器的液固比,使旋流器更好進(jìn)行分級(jí),有效提高了旋流器分級(jí)效果,為下一步提高產(chǎn)品粒度起到了積極作用;為適應(yīng)高產(chǎn)要求,開創(chuàng)性地對(duì)沉降槽溢流沿進(jìn)行了加高,有效提高了沉降時(shí)間與沉降效果,為溶出高進(jìn)料量提供了保障。
水系統(tǒng)優(yōu)化。該廠完成了蒸發(fā)循環(huán)下水到精制熱水槽改造,通過與溶出脫硅槽乏汽換熱,循環(huán)下水提高了30℃,大大節(jié)約了蒸汽消耗;完成了焙燒流化床冷卻水到平盤熱水槽的工序改造;完成了快速分離用水流程等環(huán)節(jié)改造,實(shí)現(xiàn)了水系統(tǒng)多工序優(yōu)化并舉,有效節(jié)約了水資源,提高了水資源利用率。
余熱利用流程優(yōu)化。該廠完成了新蒸發(fā)強(qiáng)制效流程改造工作,用溶出EDP閃蒸后加熱新蒸發(fā)原液,每小時(shí)可將100m3左右的原液提高20℃,對(duì)降低汽耗起到了積極作用,該舉措實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)效60余萬元;完成了快速分離乏汽替代新蒸汽改造,大大降低了汽耗,并在2014年9月份創(chuàng)下了歷史新低;完成了辦公樓取暖由新蒸汽取暖改返流程水余溫取暖的改造,每月可降低蒸汽消耗1000噸左右,節(jié)約費(fèi)用8萬余元;完成了燒結(jié)法洗液用熟料窯冷卻機(jī)加熱流程改造,其改造主要是用部分燒結(jié)法洗液作為熟料窯冷卻機(jī)噴淋水,代替現(xiàn)有循環(huán)水,經(jīng)測(cè)算,可將洗液濃度提高5g/l左右;完成了溶出EDS乏汽通過寬板加熱蒸發(fā)原液流程改造,利用溶出EDS熱水加熱蒸發(fā)原液,改造后每小時(shí)可將200m3左右的蒸發(fā)原液提高15℃以上,可將300m3原液提高20℃左右,預(yù)計(jì)年創(chuàng)效180萬元左右。這些蒸汽流程的優(yōu)化措施,都為降低汽耗提供了良好的工藝技術(shù)條件,支持山西分公司的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

責(zé)任編輯:趙天寧

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