西南鋁冷軋廠一攻關課題取得顯著成效
2012年04月18日 13:11 4137次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 鋁資訊 作者: 鐘玲莉
2012年,西南鋁冷軋廠的《減少廢邊剪切量,提高成品率》攻關課題取得成功,在短短的3個月內就取得了顯著的效果。
一直以來,冷軋廠精整機列設備配置均采用圓盤剪剪切廢邊,為保證切邊質量,帶材切邊量通常都在15mm-20mm甚至更高,這樣造成了人工勞動強度大,成品率低。要減少廢邊剪切量,如果是直接減小切邊量將造成廢邊纏繞,會大大影響生產效率,同時由于小廢邊容易起卷,干擾了帶材邊部的受力,造成帶材邊部質量缺陷。既要減少切邊量,同時又要保證邊部質量,該采取什么樣的措施?通過反復對比論證,他們提出了在圓盤剪下方增加廢邊同步牽引裝置的方案,此方案有四大好處:一是能解決廢邊纏繞問題。二是能達到減少切邊量。三是能保留了原有的廢邊卷機構。四是方法簡單、投入少、操作方便。于是,他們決定在1#、2#、3#拉矯機列上增加廢邊牽引裝置。 接下來,他們采取了一系列措施:根據(jù)機列參數(shù)合理制定設計方案;設計、制作、安裝廢邊牽引裝置;試制各品種最小切邊量;制定毛料提料寬度及切邊操作相關文件。
通過實施,取得了顯著效果:改造前,廢邊剪切量在15mm-20mm/邊甚至更高;改造后,廢邊剪切量減少了10mm/邊,目前正在向5—7mm/邊努力。今年1-3月,在1#、3#拉矯對不同合金、不同寬度帶材進行減切邊量試驗,共減少廢邊量11.5噸,未出現(xiàn)工序報廢,滿足質量要求。如果該成果冷軋廠全面推廣,年可節(jié)約原料采購費用150萬元。
責任編輯:安子
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