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鉬泥廢料中提取鉬的工藝研究

2011年05月05日 11:28 5952次瀏覽 來源:   分類:   作者:

  0 前言
  隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展,鉬的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。從航天火箭發(fā)射到石油化工催化劑,從機(jī)械、電子、儀表、潤滑到冶金、汽車、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等各個行業(yè)[1,2]。鉬已經(jīng)成為人們當(dāng)今生活中不可缺少的寶貴資源。由于其應(yīng)用廣泛,因此其耗量越來越大,使有限的鉬資源日趨減少。近年來,鉬的價格持續(xù)攀升,一直處于高價位運行,無論從資源保護(hù)方面,還是尋求廉價的鉬原料方面出發(fā),從工業(yè)鉬廢料中回收鉬的研究,具有重要的戰(zhàn)略意義[3]。國內(nèi)外學(xué)者對石油化工、煉制工業(yè)實用的廢催化劑(鉬-鎳催化劑、鉬鈷催化劑)、鉬銅合金廢料、鉬絲廢料的鉬回收進(jìn)行了大量的研究,取得較好的效果[4~6]。
  現(xiàn)階段國內(nèi)各鉬粉生產(chǎn)廠家為了節(jié)約資源,提高鉬的回收率,將生產(chǎn)過程中從地上清掃的落地料;車間打掃衛(wèi)生水池、洗澡堂沉淀池、氫回收噴淋系統(tǒng)的沉淀池等撈出的廢料等等,均進(jìn)行了收集[7]。但對該廢   料中鉬的回收未進(jìn)行深入研究,本文通過對該公司鉬泥廢料中鉬的回收利用進(jìn)行了研究,對鉬資源的保護(hù)具有重要的指導(dǎo)意義。
  1 試驗部分
  1.1 原料情況
  選取庫房現(xiàn)存的從沉淀池澇取的鉬廢料進(jìn)行試驗,鉬廢料的體視照片見圖1,對廢料進(jìn)行成分分析,其結(jié)果見表1。
  1.2 工藝步驟
  針對該廢料為泥漿狀,且含水量較高的特點,選擇離心甩干、烘干、破碎、過篩等將物料中的棉絮去除并加工成較小的粒度,選擇合適的溫度進(jìn)行氧化焙燒,盡可能的保證二氧化鉬、鉬粉全部轉(zhuǎn)化為三氧化鉬。三氧化鉬直接投入到鉬酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)中,經(jīng)過凈化、酸沉生產(chǎn)出鉬酸銨產(chǎn)品。氨浸渣中由于含有較高成分含量的鉬,采用鹽酸進(jìn)行熱浸出,沉出的鉬酸返回到氨溶凈化工序生產(chǎn)鉬酸銨。試驗的工藝流程簡圖如圖2所示。
  圖2鉬泥廢料回收的工藝流程
  1.3 試驗設(shè)備
  固定床焙燒爐(可通入空氣)、破碎機(jī)、碾子、旋振篩、酸鹽預(yù)處理設(shè)備、氨浸凈化設(shè)備、酸沉設(shè)備、離心機(jī)、烘干室等等。
  1.4 試驗檢測設(shè)備
  電子天平、分光光度計、原子吸收儀、箱式電阻爐。
  2 試驗結(jié)果與討論
  從鉬泥廢料中提取鉬的實驗過程中,影響回收率最主要的因素是烘干分離過程、焙燒過程和氨渣鉬渣的回收過程,對此進(jìn)行了較為詳細(xì)的研究。
  2.1 烘干方式和溫度的影響
  鉬泥廢料首先在鉬酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)中的蒸汽烘干房進(jìn)行烘干,溫度80~95  ℃,烘干12 h后,發(fā)現(xiàn)該廢料依然很濕,烘干效果較差。產(chǎn)生上述原因,可能是該物料含水量太高、料層太厚,蒸發(fā)的水分在烘干房內(nèi)除去不及時和水分無法從料中排出。隨后先采用離心甩干脫去物料中的游離水,在煅燒爐內(nèi)進(jìn)行烘干,烘干的效果見表2。
  根據(jù)表2的結(jié)果,同時考慮工業(yè)生產(chǎn)的實際情況,鉬泥廢料的烘干應(yīng)采用先離心脫去游離水,再在100~120  ℃的溫度下烘干4~5 h即可。
  2.2 鉬泥廢料粒度的影響
  鉬泥廢料烘干后的體視照片見圖3。從圖3可以看出,鉬泥廢料中含有大量的棉絮和雜物,應(yīng)盡可能的將其分離出來。因此首先將烘干后的物料進(jìn)行碾碎,隨后過不同目數(shù)的篩網(wǎng),過篩完后分別取400 g物料進(jìn)行焙燒試驗,試驗結(jié)果見圖4。
  從圖4可以看出,物料的粒度越小,氧化的程度越好,物料增加的重量越多。物料粒度超過80目時,物料氧化轉(zhuǎn)化率相差不大。這是因為物料粒度越細(xì),比表面越大,粉末的活性越高,越有利于物料的氧化。綜合考慮工業(yè)生產(chǎn)的實際情況,鉬泥廢料的烘干后應(yīng)過80~100目篩網(wǎng)。
  2.3 煅燒爐空氣流量的影響
  鉬泥廢料經(jīng)過篩后進(jìn)行煅燒氧化,由于試驗設(shè)備為生產(chǎn)高純?nèi)趸f的煅燒設(shè)備,沒有通氣口,就對該設(shè)備進(jìn)行了簡單的改造,察看通氣量對氧化效果的影響,試驗數(shù)據(jù)如圖5所示。
  從圖5可以看出,焙燒時通入空氣后有利于物料的氧化,但空氣量不能太大,否則會引起物料的損失。這是因為鉬或二氧化鉬與空氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng),空氣量越大,氧氣的含量越高,越有利于反應(yīng)進(jìn)行,但空氣量太大時容易將反應(yīng)生成的三氧化鉬吹走,反而降低了鉬的回收率。綜合考慮工業(yè)生產(chǎn)的實際情況,鉬泥廢料氧化時在該設(shè)備的通氣量應(yīng)控制在1.5~2.5 m3/h。
  2.4 氧化焙燒溫度的影響
  鉬泥廢料中的鉬主要是以二氧化鉬和鉬粉末顆[LL]粒組成,焙燒的目的就是將鉬顆粒盡可能的轉(zhuǎn)化為三氧化鉬,從而鉬能與氨水發(fā)生反應(yīng)生成鉬酸銨并在堿性條件下除去重金屬離子。氧化焙燒的溫度對鉬提取率的影響見圖6。
  由圖6看出,隨著焙燒溫度的升高,鉬的提取率也隨之升高,但溫度超過600  ℃時提取率反而下降,其原因是二氧化鉬和鉬粉末轉(zhuǎn)化為三氧化鉬后,又顯著揮發(fā)的緣故。因此最適宜的溫度應(yīng)為550  ℃。
  3 擴(kuò)大試驗
  擴(kuò)大試驗采用最佳的工藝條件進(jìn)行,工藝步驟根據(jù)圖2的工藝路線進(jìn)行,共投入鉬泥廢料500 kg,其中鉬金屬量為242 kg;整個試驗過程中共回收鉬酸銨387.57 kg,其中鉬金屬量為223 kg,鉬金屬在整個加工過程的回收率約為92.1%,回收物料的物化指標(biāo)見表3,產(chǎn)品指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
  4 結(jié)論
  本文重點探討了鉬泥廢料回收過程中影響鉬回收率的主要因素。生產(chǎn)實踐證明,通過烘干分離、氧化焙燒,再投入鉬酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行鉬泥廢料的回收是可行的,達(dá)到了綜合回收鉬金屬的目的,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

責(zé)任編輯:安子

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